Modernizacja układu powietrza do palników w zakładzie cementowym

Dostarczenie gorącego powietrza do palników w zakładzie cementowym

W zakładach cementowych odpowiednia temperatura powietrza pierwotnego w palnikach decyduje o efektywności spalania. Dzięki modernizacji układu nawiewu i wykorzystaniu gorącego powietrza odpadowego DB Energy ograniczyło zużycie energii o 139,7 GWh rocznie, przy oszczędnościach 3,23 mln zł.

Wyzwanie

W zakładach produkujących cement kluczowym elementem procesu są piece obrotowe z palnikami, w których kontrola płomienia i efektywność spalania decydują o zużyciu energii. W audytowanym zakładzie paliwa stałe (alternatywne i pył węglowy) wprowadzane były do pieca przez przewody, a do rozpalenia palnika wykorzystywano lekki olej opałowy.

Rurociągi dostarczające powietrze pierwotne o temperaturze 20–25 °C nie były izolowane, co generowało straty energii i ograniczało sprawność procesu spalania.

Nasze podejście

Zespół DB Energy przeanalizował cały układ dostarczania powietrza pierwotnego do palników:

  • pomiary temperatury i przepływu powietrza w przewodach,
  • ocena strat energetycznych wynikających z braku izolacji,
  • identyfikacja możliwości wykorzystania gorącego powietrza odpadowego w celu podwyższenia temperatury dostarczanego powietrza,
  • analiza koniecznych modyfikacji dmuchaw, wentylatorów i istniejących urządzeń, aby bezpiecznie podnieść temperaturę powietrza.

Na tej podstawie opracowano koncepcję modernizacji obejmującą zarówno poprawę parametrów termicznych, jak i minimalizację strat ciepła.

Image
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Rozwiązanie

Image
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Modernizacja obejmowała:

  • podwyższenie temperatury powietrza dostarczanego do palników w bezpiecznym zakresie dla stosowanych paliw,
  • wykorzystanie gorącego powietrza odpadowego w układzie nawiewu,
  • izolację termiczną wszystkich elementów rurociągu transportującego gorące powietrze,
  • adaptację istniejących dmuchaw i wentylatorów do nowych parametrów pracy.

Efekty

Modernizacja przyniosła wymierne korzyści:

  • zmniejszenie zużycia energii: ok. 139,7 GWh rocznie,
  • oszczędności finansowe: 3,23 mln zł rocznie,
  • poprawa efektywności spalania i stabilności pracy kotła,
  • ograniczenie strat ciepła i emisji CO2,
  • lepsze wykorzystanie energii odpadowej.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 6,8 mln zł.

Image
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Wnioski

Optymalizacja układów dostarczania powietrza do palników w piecach cementowych pokazuje, że wykorzystanie gorącego powietrza odpadowego i izolacja rurociągów pozwala znacząco zmniejszyć zużycie energii.

Inwestycja w modernizację, choć wymagająca nakładów na adaptację istniejących urządzeń, zwraca się w postaci oszczędności i zwiększonej efektywności procesu.

Nasze najnowsze realizacje, które Cię zainteresują

Największa jednostka kogeneracyjna na gaz LNG w południowej Polsce – Schumacher Packaging Myszków

Największa jednostka kogeneracyjna zasilana LNG w południowej Polsce już działa w Schumacher Packaging w Myszkowie. Dzięki inwestycji o wartości 21,8 mln zł zakład osiągnął poziom niemal 80% niezależności energetycznej, produkując blisko 9 MW energii elektrycznej i znaczące ilości ciepła. Projekt, zrealizowany przez DB Energy, to przykład, jak audyt energetyczny może stać się punktem wyjścia do szerokiej transformacji energetycznej fabryki – od modernizacji istniejących źródeł ciepła, przez odzysk energii, po wdrożenie zaawansowanej kogeneracji.

Przejdź do artykułu

Większa produkcja i mniejsze emisje – Klient z branży chemicznej na drodze do net zero

W zakładzie chemicznym w południowych Chinach przygotowaliśmy w 4 miesiące strategię redukcji emisji o 70%, umożliwiając zwiększenie produkcji przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii i przygotowaniu drogi do osiągnięcia zeroemisyjności do 2035 roku.

Przejdź do artykułu

Zeroemisyjność w praktyce – redukcja emisji w chemii farmaceutycznej

Zeroemisyjność w przemyśle chemicznym to nie teoria, a konkretne działania. Dla klienta z branży farmaceutycznej przygotowaliśmy mapę redukcji CO₂ i wdrożyliśmy modernizację spalarni z odzyskiem ciepła. Efekt? 12 GWh oszczędzonej energii cieplnej, redukcja emisji o 2172 tCO₂ i szybki zwrot inwestycji.

Przejdź do artykułu
Czekaj

Czekaj