Izolacja maszyn barwiarskich

Izolacja maszyn barwiarskich

Izolacja maszyn barwiarskich zmniejszyła zużycie energii cieplnej o ponad 50%, co przełożyło się na 20,93 MWh oszczędności i 2,3 mln zł kosztów unikniętych.

Wyzwanie

W zakładzie z branży tekstylnej zidentyfikowano znaczące straty energii cieplnej na maszynach procesowych (barwiarkach). Brak izolacji powodował:

  • wysokie zużycie energii cieplnej w procesie grzania i stabilizacji temperatury,
  • wypromieniowanie ciepła do otoczenia,
  • konieczność większego zużycia energii chłodniczej w późniejszym etapie procesu.

Celem realizowanych prac było ograniczenie strat energii cieplnej oraz poprawa efektywności całego procesu barwienia.

Nasze podejście

Inżynierowie DB Energy zaprojektowali i zrealizowali modernizację polegającą na:

  • zastosowaniu izolacji maszyn barwiarskich otuliną z kauczuku syntetycznego z pokryciem aluminiowym,
  • przeprowadzeniu pomiarów mocy cieplnej oraz parametrów pracy wody chłodniczej dla maszyn izolowanych i nieizolowanych,
  • porównaniu wyników dla porównywalnych procesów w celu oceny opłacalności inwestycji.
Inżynierowie DB Energy w trakcie realizacji projektu
Inżynierowie DB Energy w trakcie realizacji projektu.jpg

Rozwiązanie

Izolacja maszyn barwiarskich
Izolacja maszyn barwiarskich

Izolacja ograniczyła straty energii cieplnej na etapie grzania i stabilizacji temperatury wody procesowej. Choć izolacja spowodowała wzrost zapotrzebowania na chłód (ze względu na mniejsze oddawanie ciepła do otoczenia), czysta woda chłodnicza mogła być ponownie wykorzystana w procesie jako woda technologiczna.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 213,9 tys. zł.

Efekty

Podjęte przez DB Energy działania przełożyły się na:

  • redukcja zużycia energii cieplnej o ponad 50%,
  • roczne oszczędności energii: 20,93 MWh,
  • koszty uniknięte: 2,3 mln zł,
  • możliwość wtórnego wykorzystania wody chłodniczej jako procesowej,
  • poprawa efektywności całego procesu barwienia.
ograniczenie strat energii cieplnej oraz poprawa efektywności całego procesu barwienia
Ograniczenie strat energii cieplnej oraz poprawa efektywności całego procesu barwienia

Wnioski

Izolacja urządzeń procesowych, nawet przy stosunkowo prostych technologiach, pozwala znacząco ograniczyć straty energii. Dodatkowym atutem jest możliwość zagospodarowania wody pochłodniczej, co wzmacnia efekt energetyczny i ekonomiczny modernizacji.

Nasze najnowsze realizacje, które Cię zainteresują

Największa jednostka kogeneracyjna na gaz LNG w południowej Polsce – Schumacher Packaging Myszków

Największa jednostka kogeneracyjna zasilana LNG w południowej Polsce już działa w Schumacher Packaging w Myszkowie. Dzięki inwestycji o wartości 21,8 mln zł zakład osiągnął poziom niemal 80% niezależności energetycznej, produkując blisko 9 MW energii elektrycznej i znaczące ilości ciepła. Projekt, zrealizowany przez DB Energy, to przykład, jak audyt energetyczny może stać się punktem wyjścia do szerokiej transformacji energetycznej fabryki – od modernizacji istniejących źródeł ciepła, przez odzysk energii, po wdrożenie zaawansowanej kogeneracji.

Przejdź do artykułu

Większa produkcja i mniejsze emisje – Klient z branży chemicznej na drodze do net zero

W zakładzie chemicznym w południowych Chinach przygotowaliśmy w 4 miesiące strategię redukcji emisji o 70%, umożliwiając zwiększenie produkcji przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii i przygotowaniu drogi do osiągnięcia zeroemisyjności do 2035 roku.

Przejdź do artykułu

Zeroemisyjność w praktyce – redukcja emisji w chemii farmaceutycznej

Zeroemisyjność w przemyśle chemicznym to nie teoria, a konkretne działania. Dla klienta z branży farmaceutycznej przygotowaliśmy mapę redukcji CO₂ i wdrożyliśmy modernizację spalarni z odzyskiem ciepła. Efekt? 12 GWh oszczędzonej energii cieplnej, redukcja emisji o 2172 tCO₂ i szybki zwrot inwestycji.

Przejdź do artykułu
Czekaj

Czekaj