Automatyczna regulacja współczynnika nadmiaru powietrza w kotłach parowych

Kogeneracja – skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła

Wdrożenie układu kogeneracyjnego umożliwiło równoczesną produkcję energii elektrycznej i ciepła przy elastycznej pracy jednostek. DB Energy osiągnęło dzięki temu oszczędności 2,89 mln zł rocznie i zwiększenie efektywności energetycznej zakładu.

Wyzwanie

W zakładzie przemysłowym klienta analiza bilansów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną wykazała możliwość zwiększenia efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie układu kogeneracyjnego. Charakter pracy kotłowni oraz zmienne zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną wymagały rozwiązania, które zapewni elastyczną produkcję energii przy minimalnych stratach i wysokiej sprawności.

Celem było zapewnienie stałego źródła ciepła przy jednoczesnej produkcji energii elektrycznej, przy optymalnym wykorzystaniu jednostek kogeneracyjnych zarówno w okresach niskiego, jak i wysokiego zapotrzebowania.

Nasze podejście

Zespół DB Energy przeprowadził:

  • szczegółowe bilanse zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną,
  • dobór optymalnych jednostek kogeneracyjnych pod kątem mocy cieplnej i elektrycznej,
  • analizę techniczną i logistyczną montażu jednostek wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • kalkulację opłacalności inwestycji i oszacowanie potencjalnych oszczędności.

Na podstawie analizy dobrano 2 jednostki kogeneracyjne o mocy 1,2 MWc każda, pozwalające na produkcję energii cieplnej już od 700 kWc i elastyczne zwiększanie mocy do 1,9–2,4 MWc w okresach szczytowego zapotrzebowania.

Inżynierowie DB Energy w trakcie realizacji projektu
Inżynierowie DB Energy w trakcie realizacji projektu

Rozwiązanie

Kogeneracja - rysunek DB Energy
Kogeneracja - rysunek DB Energy

Modernizacja obejmowała:

  • instalację dwóch jednostek kogeneracyjnych w wygłuszonych kontenerach,
  • integrację układów odzysku ciepła z płaszcza silnika i spalin,
  • zapewnienie elastycznej pracy układu w zależności od bieżącego zapotrzebowania na ciepło,
  • zastosowanie instalacji towarzyszących: central dystrybucyjnych energii, chłodnic i układów sterowania, umożliwiających optymalne wykorzystanie jednostek i mobilność systemu.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 8,16 mln zł.

Efekty

Instalacja jednostek kogeneracyjnych przełożyła się na:

  • roczne oszczędności finansowe: 2,89 mln zł,
  • zwiększenie efektywności energetycznej dzięki skojarzonemu wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła,
  • elastyczne pokrycie zapotrzebowania na ciepło od niskich wartości do poziomu szczytowego,
  • ograniczenie strat energii i poprawa bilansu energetycznego zakładu,
  • mobilność i możliwość przeniesienia układu w razie potrzeby zmiany odbioru mocy elektrycznej.
Jednostka kogeneracyjna - CHP
CHP - jednostka kogeneracyjna

Wnioski

Zastosowanie kogeneracji w zakładzie przemysłowym pozwala równocześnie produkować energię elektryczną i ciepło, zwiększając efektywność energetyczną i ograniczając koszty. Wdrożenie elastycznego układu kogeneracyjnego umożliwia optymalne wykorzystanie jednostek przy zmiennym zapotrzebowaniu na ciepło, a inwestycja zwraca się w wymiernych oszczędnościach już od pierwszego roku eksploatacji.

Nasze najnowsze realizacje, które Cię zainteresują

Największa jednostka kogeneracyjna na gaz LNG w południowej Polsce – Schumacher Packaging Myszków

Największa jednostka kogeneracyjna zasilana LNG w południowej Polsce już działa w Schumacher Packaging w Myszkowie. Dzięki inwestycji o wartości 21,8 mln zł zakład osiągnął poziom niemal 80% niezależności energetycznej, produkując blisko 9 MW energii elektrycznej i znaczące ilości ciepła. Projekt, zrealizowany przez DB Energy, to przykład, jak audyt energetyczny może stać się punktem wyjścia do szerokiej transformacji energetycznej fabryki – od modernizacji istniejących źródeł ciepła, przez odzysk energii, po wdrożenie zaawansowanej kogeneracji.

Przejdź do artykułu

Większa produkcja i mniejsze emisje – Klient z branży chemicznej na drodze do net zero

W zakładzie chemicznym w południowych Chinach przygotowaliśmy w 4 miesiące strategię redukcji emisji o 70%, umożliwiając zwiększenie produkcji przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii i przygotowaniu drogi do osiągnięcia zeroemisyjności do 2035 roku.

Przejdź do artykułu

Zeroemisyjność w praktyce – redukcja emisji w chemii farmaceutycznej

Zeroemisyjność w przemyśle chemicznym to nie teoria, a konkretne działania. Dla klienta z branży farmaceutycznej przygotowaliśmy mapę redukcji CO₂ i wdrożyliśmy modernizację spalarni z odzyskiem ciepła. Efekt? 12 GWh oszczędzonej energii cieplnej, redukcja emisji o 2172 tCO₂ i szybki zwrot inwestycji.

Przejdź do artykułu
Czekaj

Czekaj