Optymalizacja ciśnienia w układzie chłodzenia

Optymalizacja ciśnienia w układzie chłodzenia

W zakładzie spożywczym zoptymalizowaliśmy układ chłodzenia, redukując zużycie energii o 800 MWh/rok i emisję CO2 o 640 ton. Modernizacja zwiększyła efektywność sprężarek i wygenerowała oszczędności do 600 tys. zł rocznie.

Wyzwanie

W zakładach przemysłu spożywczego procesy chłodzenia i mrożenia produktów generują bardzo wysokie zużycie energii.

W analizowanym zakładzie komory składowe wymagały temperatury odparowania -27oC, natomiast sprężarki ustawiono na pracę przy znacznie niższej temperaturze -42oC. Powodowało to niepotrzebne straty energii i obniżało efektywność całego układu chłodzenia.

Nasze podejście

Eksperci DB Energy przeprowadzili szczegółową analizę systemu chłodzenia, obejmującą:

  • pomiary rzeczywistego zużycia energii przez układ sprężarek w różnych warunkach pracy,
  • analizę profilu temperaturowego komór składowych i tuneli mroźniczych,
  • porównanie parametrów pracy (ustawiona temperatura odparowania -42oC vs. wymagana technologicznie -27oC),
  • ocenę sprawności sprężarek przy różnych poziomach ciśnienia parowania,
  • modelowanie scenariuszy sterowania – stopniowego schładzania do temperatury docelowej i wprowadzenia pośredniego etapu przy -37oC,
  • weryfikację wpływu zmian na jakość produktu i stabilność procesów magazynowania.
Inżynierowie DB Energy
Inżynierowie DB Energy

Na tej podstawie zidentyfikowano, że główną przyczyną nadmiernej energochłonności było nieuzasadnione utrzymywanie temperatury odparowania znacznie poniżej wymagań technologicznych. Zaproponowane podejście uwzględniało zarówno redukcję strat energii, jak i bezpieczeństwo jakościowe procesu mrożenia – kluczowy czynnik w branży spożywczej.

Rozwiązanie

Układ chłodzenia - optymalizacja
Układ chłodzenia - optymalizacjar

Zaproponowaliśmy:

  • wprowadzenie pośredniego stopnia schładzania czynnika chłodniczego do -37oC,
  • modernizację układu sterowania sprężarek,
  • wydłużenie i precyzyjne kontrolowanie czasu przebywania produktu w tunelu mroźniczym.

Dzięki temu zoptymalizowano proces dochodzenia do temperatury docelowej w komorach składowych przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej jakości i bezpieczeństwa żywności.

Efekty

Podjęte działania przełożyły się na:

  • redukcję zużycia energii: ok. 800 MWh/rok
  • szacowane oszczędności kosztowe: ~500–600 tys. zł/rok (przy cenie energii 600–750 zł/MWh)
  • redukcj® emisji CO2: ~640 ton/rok
  • okres zwrotu inwestycji: < 7 lat
  • zwiększenie kontroli nad procesem mrożenia i stabilności pracy układu
Optymalizacja ciśnienia w układzie chłodzenia - efekty
Optymalizacja ciśnienia w układzie chłodzenia - efekty

Wnioski

Modernizacja systemów chłodzenia w przemyśle spożywczym to obszar o bardzo dużym potencjale efektywności energetycznej. Precyzyjne dostosowanie temperatur pracy układu do faktycznych potrzeb technologicznych pozwala ograniczyć energochłonność, poprawić jakość mrożenia i znacząco obniżyć koszty. Optymalizacja parametrów pracy sprężarek to przykład inwestycji o relatywnie prostym charakterze, a jednocześnie dużym wpływie na bilans energetyczny i emisyjny zakładu.

Nasze najnowsze realizacje, które Cię zainteresują

Największa jednostka kogeneracyjna na gaz LNG w południowej Polsce – Schumacher Packaging Myszków

Największa jednostka kogeneracyjna zasilana LNG w południowej Polsce już działa w Schumacher Packaging w Myszkowie. Dzięki inwestycji o wartości 21,8 mln zł zakład osiągnął poziom niemal 80% niezależności energetycznej, produkując blisko 9 MW energii elektrycznej i znaczące ilości ciepła. Projekt, zrealizowany przez DB Energy, to przykład, jak audyt energetyczny może stać się punktem wyjścia do szerokiej transformacji energetycznej fabryki – od modernizacji istniejących źródeł ciepła, przez odzysk energii, po wdrożenie zaawansowanej kogeneracji.

Przejdź do artykułu

Większa produkcja i mniejsze emisje – Klient z branży chemicznej na drodze do net zero

W zakładzie chemicznym w południowych Chinach przygotowaliśmy w 4 miesiące strategię redukcji emisji o 70%, umożliwiając zwiększenie produkcji przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii i przygotowaniu drogi do osiągnięcia zeroemisyjności do 2035 roku.

Przejdź do artykułu

Zeroemisyjność w praktyce – redukcja emisji w chemii farmaceutycznej

Zeroemisyjność w przemyśle chemicznym to nie teoria, a konkretne działania. Dla klienta z branży farmaceutycznej przygotowaliśmy mapę redukcji CO₂ i wdrożyliśmy modernizację spalarni z odzyskiem ciepła. Efekt? 12 GWh oszczędzonej energii cieplnej, redukcja emisji o 2172 tCO₂ i szybki zwrot inwestycji.

Przejdź do artykułu
Czekaj

Czekaj