Wymiana transformatorów

Wymiana transformatorów

Wymiana 19 transformatorów na nowoczesne jednostki o niskich stratach pozwoliła osiągnąć oszczędność 747 MWh energii i 244 tys. zł rocznie.

Wyzwanie

W audytowanym zakładzie zainstalowanych było 19 transformatorów o mocach od 800 kVA do 1 600 kVA. Większość z nich pochodziła z lat 70. i miała ponad 35 lat eksploatacji. Pomimo prawidłowej pracy, ich dalsze użytkowanie było nieopłacalne – generowały wysokie straty energii wynikające z efektów starzeniowych, takich jak:

  • degradacja izolacji uzwojeń,
  • odkształcenia uzwojeń pod wpływem sił elektromagnetycznych,
  • zwiększone straty biegu jałowego, występujące niezależnie od obciążenia.

Celem było ograniczenie strat transformacji i poprawa efektywności energetycznej systemu zasilania zakładu.

Nasze podejście

Zespół DB Energy przeprowadził:

  • audyt pracy transformatorów z wykorzystaniem danych pomiarowych,
  • wyznaczenie współczynnika obciążenia β dla poszczególnych jednostek, co pozwoliło określić ich roczne straty energii,
  • analizę porównawczą kosztów dalszej eksploatacji starych transformatorów wobec zakupu nowych jednostek,
  • opracowanie planu wymiany transformatorów z zachowaniem mocy znamionowej, ale przy znacząco niższych stratach energii.
Image
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Rozwiązanie

Image
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Wszystkie 19 transformatorów zostało wymienionych na nowoczesne jednostki o takiej samej mocy znamionowej, lecz charakteryzujące się znacznie mniejszymi stratami energii – w szczególności stratami biegu jałowego.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 510,2 tys. zł.

Efekty

Podjęte przez DB Energy działania przełożyły się na:

  • roczne oszczędności energii: 747,07 MWh,
  • koszty uniknięte: 244,35 tys. zł rocznie,
  • poprawa sprawności transformacji i redukcja strat jałowych,
  • zwiększenie niezawodności systemu zasilania zakładu,
  • długoterminowe ograniczenie kosztów eksploatacyjnych.
Image
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Wnioski

Wymiana transformatorów to inwestycja, która – mimo istotnych nakładów początkowych – generuje szybki zwrot dzięki dużym oszczędnościom energii i kosztów. Modernizacja przynosi korzyści nie tylko finansowe, ale również techniczne: poprawę sprawności, bezpieczeństwa i niezawodności pracy systemu energetycznego w zakładzie.

Nasze najnowsze realizacje, które Cię zainteresują

Największa jednostka kogeneracyjna na gaz LNG w południowej Polsce – Schumacher Packaging Myszków

Największa jednostka kogeneracyjna zasilana LNG w południowej Polsce już działa w Schumacher Packaging w Myszkowie. Dzięki inwestycji o wartości 21,8 mln zł zakład osiągnął poziom niemal 80% niezależności energetycznej, produkując blisko 9 MW energii elektrycznej i znaczące ilości ciepła. Projekt, zrealizowany przez DB Energy, to przykład, jak audyt energetyczny może stać się punktem wyjścia do szerokiej transformacji energetycznej fabryki – od modernizacji istniejących źródeł ciepła, przez odzysk energii, po wdrożenie zaawansowanej kogeneracji.

Przejdź do artykułu

Większa produkcja i mniejsze emisje – Klient z branży chemicznej na drodze do net zero

W zakładzie chemicznym w południowych Chinach przygotowaliśmy w 4 miesiące strategię redukcji emisji o 70%, umożliwiając zwiększenie produkcji przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii i przygotowaniu drogi do osiągnięcia zeroemisyjności do 2035 roku.

Przejdź do artykułu

Zeroemisyjność w praktyce – redukcja emisji w chemii farmaceutycznej

Zeroemisyjność w przemyśle chemicznym to nie teoria, a konkretne działania. Dla klienta z branży farmaceutycznej przygotowaliśmy mapę redukcji CO₂ i wdrożyliśmy modernizację spalarni z odzyskiem ciepła. Efekt? 12 GWh oszczędzonej energii cieplnej, redukcja emisji o 2172 tCO₂ i szybki zwrot inwestycji.

Przejdź do artykułu
Czekaj

Czekaj